本月起,佛山正式实施陶瓷行业综合整治方案,要求11月1日前,全市63家陶企须达到新国标排放标准(详见《信息时报》7月3日 F03版)。
7月21日,佛山市环保部门带队走访佛山陶瓷企业,记者了解到,虽然有部分陶瓷企业曾抱怨新国标排放标准过严,但部分陶企已开始积极行动加强废气治理,经过技术改造,陶企可以达到新国标排放要求,有成功改造的陶企已计划申请技术专利。
有企业投2000万治污
在三水区的阳光陶瓷有限公司,记者看到,该公司的生产车间里处理脱硫脱硝工程的主要设备已基本安装完毕,管道正在连接中。该公司生产负责人吕仁生表示,今年公司投入超过2000万元用于治污,预计今年8月中可安装完毕并投入试运行,今年9月30日前确保全面达到新国标排放限值要求。
对于被陶瓷行业普遍认为难以减排的氮氧化物指标,吕仁生表示,目前还没有找到对氮氧化物排放较好的治理方法,氮氧化物的排放要稳定达标仍有难度。
技改成功准备申请专利
三水宏源陶瓷企业有限公司方面,记者了解到,去年底,该企业投入300万元对窑炉和喷雾塔的废气治理设备进行改造,同时安装3套烟气在线监控系统;喷雾塔切断旁通(保证烟气不直排)和采用除尘效率更好的进口布袋,确保粉尘和二氧化硫达标排放。
值得一提的是,三水宏源陶瓷企业有限公司今年就通过自主研发的技术,解决让陶瓷企业头疼的氮氧化物减排问题。该公司负责人林亮银表示,烟气中氮氧化物处理难度较大。去年技术还不成熟,今年初找到合作方,使用复合脱硝液,经过多次试验,找到最佳反应温度和时间。
据林亮银介绍,该方法能将烟气中的氮氧化物控制在120~200mg/m3,达到《陶瓷工业污染物排放标准》的限值要求。目前该公司已有计划申请喷雾塔脱硝技术专利。【关注微信公众号“一起环保陶瓷网”;关注有礼,扫码送百万商机】